减少漏煤最佳方案“出炉”
2015年01月14日 13:24
来源:胜南热力供稿
资料图 在胜利油田热电联供胜南聚华热力队燃煤锅炉房内,干部员工正认真观察在落煤口处新加装的钢丝网和尼龙条刷,仔细计算和记录相关数据。这是他们新安装的减少漏煤的装置,可有效节约燃料浪费,降低工人的劳动
资料图
在胜利油田热电联供胜南聚华热力队燃煤锅炉房内,干部员工正认真观察在落煤口处新加装的钢丝网和尼龙条刷,仔细计算和记录相关数据。这是他们新安装的减少漏煤的装置,可有效节约燃料浪费,降低工人的劳动强度,每年大约可减少经济损失1.24万元。
煤块落下后,产生“连锁效应”
新建的聚华燃煤锅炉房是管理局“煤代油”项目的重点工程,于2009年11月10日启运成功,运行的是两台20t链条式燃煤热水锅炉,使用的分行分层煤斗由煤斗本体、传动装置、筛分装置、煤闸装置、煤量微调板等装置构成。实际运行中,当煤块落下时,因分筛装置与炉排有约20厘米的间距,且与连续运转的炉排产生相对运动,使尺寸稍大的煤粒容易崩落至落灰斗,由除渣机带入渣池,造成了燃料的浪费。同时,由于实际生产运行需要,在上煤过程中需要对燃煤加水,使其湿度达到8%-10%,落灰斗内有湿度的煤粒却容易积攒堵塞落灰管,增大工作量。
落灰管堵塞后,一方面疏通过程中,需要增大引风,锅炉将被迫降低运行负荷,导致锅炉出水温度降低,直接影响供暖温度达标率;另一方面,值班人员疏通落灰管时,不可避免的造成锅炉房内飞灰严重,作业环境恶化,影响工人人身健康。
计算漏煤量,确立QC课题
上一采暖季时,在发现炉排出现漏煤问题后,该队就按照每天不同气温下的各项运行参数,对漏煤量作了统计。聚华热力队队长冯纲计算:“采暖季平均气温为:2.1℃,该温度下漏煤量为5.4kg/h,一个采暖季运行120天,共计漏煤量15.5吨,造成经济损失15.5*800=12400元。”
在120天的锅炉运行期内,锅炉前端落灰管共发生堵塞8次。该队青年“五小成果”创新小组成员经过长期观察总结,发现导致煤粒崩落的主要原因是落煤处距离炉排前端太近,使煤粒直接进入落灰口。
刚上班两年的大学生周凯同创新小组成员一起,就如何减少锅炉分煤器漏煤、炉前落灰管堵塞问题确立了研究课题。他从网上订购了几十本相关书籍,查阅了大量资料,并在工作之余和夜间进行研究和分析。一有空闲,他就围着锅炉、泵房、换热站到处转,边转边思考,不懂的就虚心向队上的技术能手和老师傅请教,终于有一个方案在他头脑中逐渐成形。
建议大征集,最佳方案“出炉”
周凯提出,在每个落煤口处加装一张6mm孔的钢丝网,可保证炉前落灰进入冲灰管。但加装钢丝网后,需定时回收煤粒,否则更易造成落灰口处积煤、堵塞。对此,他们又进行了深入细致的现场勘查、研究、实验。
他们在落煤处与炉排中间焊接钢板,通过减少落煤处与炉排之间的距离,减少煤粒崩落的几率。这一设计思路虽然得到了大家的认可,但钢板焊接难度大,且有磨损炉排的可能。
失败是成功之母,他们再接再厉,又提出加装尼龙条刷的思路。实验结果显示,虽然符合设计目标,且成本低,但刷丝易磨损,更换不便,且尼龙丝燃点偏低,存在安全隐患。最终,他们将尼龙条刷改为了不易磨损的钢丝条刷,不但性价比高、燃点低,而且实验后效果非常明显。
他们经过详细测量,仔细计算相关数据,将所需钢丝排刷的参数定为:刷丝长5cm,刷座高7mm、厚4mm。随后,在落煤口处加装钢丝网,在落煤处与炉排中间加装钢丝排刷。这项成果付诸实施后,不但有效降低了员工的劳动强度,而且漏煤量也降低至基本为零。
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